装置主产物收率提高、装置运行周期延长、检修成本降低,2006年实现经济效益1000多万元,获得甘肃省科技进步一等奖的国内自主研发催化剂应用成果,仍然延续着显著的效果:2007年,兰州石化丙烯腈装置提前27天完成全年任务,装置丙烯和氨的单耗创出了国内一流水平,各主要经济技术指标跃居全国丙烯腈行业前三名。
丙烯腈是重要的有机化工原料,是合成橡胶、化学纤维的重要单体。兰州石化丙烯腈装置于1991年12月3日建成投产,在对装置进行技术攻关、逐步改善设备条件的同时,工程技术人员通过大量的调查研究,在对国内外催化剂的性能、价格、稳定性、使用周期等方面进行综合对比的基础上,率先换用由国内一家催化剂企业通过自主技术研制开发的XYA-5型催化剂。
为了确保该催化剂能够在丙烯腈装置用好、用成功、用出水平、用出经验,兰州石化在使用该国产催化剂前做了充分的准备,制定了周密的使用方案,同时,拿出了应对异常情况的措施。2006年1月份,丙烯腈装置投用XYA-5-1补加型丙烯、氨氧化催化剂作为补加催化剂,耐心细致地观察使用效果。同年6月下旬,丙烯腈装置将反应器内的催化剂整体更换为XYA-5本体型丙烯、氨氧化催化剂。
使用XYA-5型催化剂的过程中,技术人员和操作人员通过摸索最佳工艺条件,使催化剂的性能不断得到发挥。进入当年的11月份,该装置即取得了单月产量历史最高水平,各项主要技术经济指标得到了提升。采用该催化剂,由于系统内产生的副产物少、杂质少,装置产生污水明显减少,减轻了装置焚烧炉的压力,降低了丙烯腈装置燃料油消耗,保护了环境。
2007年年底,经统计数据表明,在使用XYA-5型催化剂的两年时间里,该催化剂显露出了选择性高、活性稳定等特点,提高了主产物丙烯腈的收率近1.5个百分点,减少了聚合物的产生,延长了装置运行周期,降低了装置综合能耗和生产成本,提高了装置经济效益。