今年1月以来,济南受强冷空气影响,同样导致用电负荷快速增加,电力供应形势一度趋紧。市政府部门开始对企业进行限电,对天然气、蒸汽进行限压、济南裕兴化工万吨铬盐系统1月12日起处于半停产状态,1月22日起被迫单窑生产;1月25日起,硫酸原料粉碎装置被迫处于半停产状态,给企业造成严重影响。
裕兴化工的日平均用电负荷在11000千瓦以上,而连续30多天生产供电负荷只能维持在9500千瓦左右。面对如此困境,裕兴化工启动了应急预案,并召开专题会议,成立了由常务副厂长邢继玉为第一负责人,由计调中心、机械动力中心、安环处等职能处室组成的专题小组,领导靠前指挥,加强上下联动,派专人盯在供电部门进行疏通协调。
企业还按照供电局的要求,分别制定了9500千瓦、7000千瓦以及1500千瓦(只供照明用)的不同负荷要求的应急预案,根据要求,在不同负荷下全力备战“电荒”。
为确保企业整体效益最大化,计划调度中心结合企业实际,积极调整生产作业进度,确定了装置限电顺序和限电期间生产应急预案,做出优先确保两套钛白生产用电的计划。各生产车间精心组织生产,每班当班值班长在交接完工作后,第一时间到调度中心参加碰头会,听取调度中心的用电分配情况,安排当班生产。春节期间,供电负荷曾一度出现在9000千瓦以下,各车间按照厂领导的统一指挥,在接到调度指令后5分钟内采取了紧急限、停、开等调荷措施和操作办法。
面对多年来未见的用电量持续紧张的新“电荒”,该厂还与车间技术人员一道在充分考虑到与现有工艺衔接的基础上,提前做好了工艺改造淘汰部分高耗能设备。雷蒙机是钛白生产中主力设备,生产耗能也大,企业投资25万元,对粉碎系统进行了改造,提高粉碎能力,并将中间输送设备淘汰,使用一体型脉冲除尘集料仓,改造后产量提高15%,电力消耗降低10%。万吨铬一车间风扫磨电机、万吨铬二车间强制循环器通过加装变频器后,提高了设备开车率和台时产量,用电量大大降低。生产车间还采取了避峰措施,有效削减高峰负荷,对一些用电大户或高能耗设备实施控制生产,特别是硫酸、万吨铬盐、铬盐等系统的电炉、电除尘、电除雾等装置避开用电高峰,适时提高生产负荷进行错时生产。