2月19日,西南油气田公司一位负责人对记者说,广安气田须家河组新区的开发,开采龙门场等老气田低渗透区的天然气,需要多钻水平井。之所以对水平井情有独钟,缘于这个公司水平井储层改造技术的突破。
本是低产井的广安002—H1—2井、002—H9井实施储层改造后,测试日产量分别提高22倍、8倍。天东017—X2井通过实施储层改造,测试日产量超过70万立方米。
在过去的一年多时间里,四川油气田针对四川盆地地质特征,在引进技术的基础上再创新,研究出水平井储层改造的配套技术,并在今年1月陆续投入现场试验。
广安002—H1—2井完井时的测试日产气量仅0.74万立方米。西南油气田公司通过对这口井的水平段实施分段加砂压裂的储层改造,测试日产气量增至16.5万立方米,使这口井成为我国首次实施'4级分段压裂'技术并见到明显增产效果的气井。
四川油气田自主研发的不压井拖动油管+水力喷射分段压裂技术,首次应用于广安002—H9井,测试日产气量达7.34万立方米。此前,这口井的测试日产量只有0.88万立方米。
天东017—X2是四川油气田以川东石炭系储层为目标钻成的一口超深水平井,完井测试时低产。技术人员认为这口井具备获得高产的地质条件,于是采用自主创新的转向酸+连续油管拖动酸化技术对这口井实施储层改造,使愿望得以实现。