衡阳氮肥厂是世界上第一家使用“双甲工艺”的企业。1990年上4万吨尿素,合成氨由2.5万吨/年扩大到5万吨/年,当时铜洗是影响合成氨产量的重要环节,如何解决原料气净化问题,我们决定采用谢定中老师的“双甲工艺”,冒险投资200多万上甲烷化。1992年9月投产,一次开车成功,操作十分稳定,彻底解决了因铜液渗漏而污染环境的老大难问题。 我们厂又是首家把“双甲工艺”提升为醇烃化工艺的企业。“双甲工艺”在生产实践中存在一些该工艺难以解决的问题:一是由于净化度高,合成氨催化剂寿命大大延长,但甲烷化催化剂活性温区较窄,容易超温失活,影响生产;二是生成甲烷进入合成增加合成放空量;三是外供热量较大。谢定中老师又提出用醇烃化工艺代替甲烷化工艺,我们利用合成氨设备进行改造,与氨合成系统等压运行,运行结果非常满意,合成放空气明显减少,氨产量也明显增加,催化剂使用寿命延长。我们厂1998年使用的烃化催化剂现在还在用。这样“双甲工艺”正式提升为醇烃化,并于1998年正式淘汰“双甲工艺”。
醇烃化代替双甲工艺使合成氨原料精制又前进了一大步,解决了双甲工艺中难以解决的问题。湖南安淳公司开发的“双甲工艺”提升为醇烃化工艺是合成氨原料气净化精制技术的历史性突破,是目前国内外独一无二的精制技术,应该得到有关部门和同行的保护、推广和应用。