6月28日,记者在大庆石化公司获悉,大庆石化化肥厂合成氨装置以34.41吉焦/吨氨的最低综合能耗指标连续11年蝉联中国石油同类装置第一,尿素耗液氨570.56千克/吨,创化肥厂历史最好成绩。
节能降耗是企业履行经济责任、政治责任、社会责任的重要体现。大庆石化化肥厂坚持“节约与开发并举,把节约放在首位”,通过优化统筹,严格落实对标管理工作,全面提升装置运行质量。
生产工艺优化是节能降耗的直接手段。大庆石化化肥厂坚持以数据指导生产,坚持日统计、周讲评、月总结,优化工艺参数,实现节能降耗。合成车间通过装置同期对比分析,发现蒸汽消耗高,经过工艺、设备等多方面优化调整,使合成氨蒸汽单耗下降0.04吨,日节约蒸汽8吨;尿素车间在进行统计数据分析时,发现尿素耗液氨量增加,经排查是尿素水解换热器泄漏,处理后尿素耗液氨由原来的0.576吨降至现在的0.571吨,日节约氨6吨至8吨。
装置长周期生产,间接降低了产品能耗物耗。在保证长周期运行上,化肥厂围绕指标管理、隐患排查、生产受控和状态监测这四项工作重点,做到细致调节、精心巡检、严守程序、提前掌控。通过科学管理,严格执行状态监测制度,化肥厂先后发现并解决了合成系统惰性气体含量高造成反应差等17项重大问题,取得了合成、尿素装置连续安全运行356天和337天的好成绩。
技术创新助力节能降耗。化肥厂积极排查相关瓶颈问题,并结合实际统筹规划,通过工艺流程创新、技术改造、设备更新等方式,解决各类问题23项,保证了装置高效运行。其中,化肥厂完善了尿素刮料机结疤驼峰改造项目,彻底解决了尿素驼峰问题,填补了国内空白。