SO2排放可降至88mg/m3,颗粒物排放可减至50mg/m3
3月1日,国内首套采用可再生湿法脱硫工艺技术的催化烟气脱硫装置——中国石化济南炼化公司140万吨/年催化装置烟气脱硫项目建成投用。随着该装置投用,济南炼化催化烟气二氧化硫(SO2)及颗粒物排放量大幅减少,周边空气环境质量明显改善。
据负责此项技术开发的中石化洛阳工程公司专家介绍,可再生湿法烟气脱硫工艺技术,由中国石化济南分公司和洛阳工程公司合作开发,具有完全自主知识产权,总体达到国内先进水平。该技术能高效吸收烟气中的二氧化硫,实现吸附剂重复利用和硫黄再生产,具有脱硫效率高、废渣生成量小、没有二次污染等优点。
谈到应用效果,济南炼化副总工程师盖金祥告诉记者,可再生湿法烟气脱硫工艺技术投用后,济南炼化140万吨/年催化装置再生烟气中的二氧化硫含量由600mg/m3可降至······