2015年1月20日,茂名石化煤制氢装置圆满完成了为时41天的首次全流程检修,仅用24个小时就产出合格氢气。而在此之前,这套国内单产能力最大的煤制氢装置,首个生产周期就连续安全运行323天,累计生产氢气约6.68万吨,创造了国内同类装置首个运行周期最长纪录。
这套20万标准立方米/小时的煤制氢装置,是茂名石化油品质量升级改造项目的配套装置,主要用煤等原料生产出高纯度的氢气,用于成品油脱硫等工艺使用,是油品质量升级的重要辅助装置。装置总投资30多亿元,于2011年9月动工建设,2014年1月成功投产,创下了同类装置首次投料33小时就产出合格氢气的国内新纪录,建设效率和投资控制成为国内同类装置的典范。
为了确保装置投产后平稳运行,早在装置建设期间,茂名石化就精心组织,严把建设质量关,实施了最严格的全过程质量控制,从施工建设到装置开工,共查出并整改问题11000余项,消除了一大批影响装置安全平稳运行的隐患。
装置投产后,茂名石化组织技术力量,针对关键设备存在的问题进行专题攻关,解决制约装置稳定运行的瓶颈,有效提高了装置的稳定运行水平。通过技术改造,双塔汽提系统每月可减少含氨污水外排约1860吨,节约蒸汽费用20万元。
装置有3台气化炉,正常情况下开两台备用一台,每两个月就要安排一台气化炉切出检修,每次检修时间为一个月。为了提高气化炉的常规检修效率,确保备用炉尽可能长时间处于完好备用状态,茂名石化组织技术力量专题研究,制定了一整套科学的检修、停工和开工方案,检修过程中严格按方案步骤操作,大幅提高了常规检修效率。2014年,共检修4台次气化炉,检修时间由开始的每次30天降到了25天,检修质量一次比一次高。