“创新工作室最大的成就就是缩短了MTP二套装置的投料开车时间,原先MTP一套装置打通全流程用了30天,而MTP二套装置只用了41小时,实现双反应器运行仅用时87小时,仅开车一项节约资金上千万元……” 在7月下旬召开的神华集团职工创新工作室现场推进会上,神宁集团煤化工MTP技术创新工作室领军人杜正平自豪地向与会者介绍。
神宁煤化工烯烃公司MTP装置是世界首套工业化应用甲醇制丙烯装置,由于尚无可借鉴的经验,在运行过程中暴露出了如丙烯产品收率过低、“大马拉小车”、能耗过高等诸多影响安全生产的“瓶颈”问题。
MTP技术创新工作室于2012年成立,工作室吸纳了车间技术过硬、生产经验丰富的19名员工,主要围绕MTP装置生产任务稳定运行,针对各项制约生产的难题和关键点开展技术攻关、创新创效活动。3年来,工作室人员及时与研发部门及国外专利商等进行沟通,定期与鲁奇公司就MTP工艺存在的“瓶颈”问题及改进方法进行交流。工作室推行三区、三组、三评价与一发布的“3331”工作机制,每天坚持双烯收率攻关、每周技术分析、每季度课题计划、每半年技术创新总结。先后解决了装置开车长的问题,装置开车时间由原先的48小时缩短到3小时,每次开车可以节约资金720万元;优化工艺操作,甲醇加工量满负荷运行,每天可以增盈116万余元;加快反应器再生速度,减少再生时间降低能耗,每次再生可以节电20万度。
借助合理化建议、QC技术小组、专项技术攻关三大工作载体,MTP技术创新工作室把问题变课题,把课题变课堂,最终将课堂转化成实践和责任。截至目前,MTP技术创新工作室累计为神宁集团创效近3亿元,获得鲁奇公司MTP技术15%的全球专利技术转让费。