2015年4月,陕化公司冷却塔布水器技改项目建成投运以来, 450A系统运行工艺指标稳定合格,为企业节能降耗、降本增效发挥了显著作用。
陕化公司供排水车间450A岗位是为气化、净化、合成装置提供循环冷却水换热运行的重要岗位。陕化“60.52”节能减排技改项目于2013年8月建成投运,直至2014年夏季,该岗位在冷却塔风机全部开启情况下仍不能满足气化、净化、合成车间等后续工段设备换热的需求,通过调整上塔量多补充一次水,协调保运逐个调整风机叶片的倾斜度以增加风量等一系列措施,效果仍不明显,水温依然在工艺运行上限指标32℃以上徘徊。该公司供排水技术人员多次进入塔内仔细检查,发现塔内喷头有脱落现象,脱落的喷头将填充在喷头下方的填料打烂,造成上水在塔内停留时间短,填料碎片和高水温对后续系统尿素二氧化碳压缩机水冷器造成堵塞,形成潜在威胁,影响了后系统的安全平稳运行。
针对450A工艺运行存在的潜在威胁,该公司组织供排水技术人员展开技术攻关。技术人员经过无数次实地考察,翻阅技术资料,反复论证研讨,最终制定了增加冷却塔喷头,及冷却塔填料层,加高吸水池和塔池间过滤网以改善冷却水温度的技改方案。2015年1月8日开始对450A1#冷却塔布水器实施技术改造,1月20日提前完成了技改。1月22日,1#风机冷却塔投运,经过跟踪监测,改造后的出水口温度比改造前温度降低2℃,且设备运行平稳,无异常现象,技改取得价段性成功。1#风机冷却塔试运行效果良好,该公司又相继实施2#---8#冷却塔技改,为每个凉水塔增加了186个喷头,1#、4#、6#、8#塔每台塔增加了一层填料,加高吸水池过滤网,于2015年4月完成全部技改任务。改造后回水压力比同期上升了0.03Mpa,循环量由33000m3/h增加至35000m3/h,检查冷却塔喷头、反溅板、填料无损坏。
经测算,每台冷却塔每小时降低2℃-3℃,8台凉水塔可降低16℃/小时,冷却塔设计量为10℃/小时,改造后相当于增加了1.5台冷却塔的量。450A冷却塔额定功率为185kw,单台塔全年用电量为1620600KW.h,全年冷却风机可节省电费858918元;改造后循环量每小时增加2000m3/h左右的量,相当于0.5台循环泵的量,每台循环泵的额定功率为1120KW,0.5台循环泵功率按560KW计,全年循环泵节省电费2599968元;450A总补水量由156621m3/月下降为76483m3/月,减少80138m3/月,可节省水费80138元/月,经济效益显著。