“高纯氮外送量增加150余万立方,液氮采购量减少7000余吨,增效750余万元;对槽车惰性气回收100多万立方,增效100余万元……”日前,在晋巨公司生产系统召开的月度工作会上,传来了全年提质增效工作喜人的成绩。
去年三季度以来,面对市场竞争激烈、创效压力大等困难,晋巨公司严格按照“严管理、强降本、调结构”的工作主线,在做好产销平衡的基础上,通过合理调配资源、优化生产模式、加强技改攻关等举措,不断加大提质增效工作的力度,为公司创效奠定扎实基础。
“我们就按照年度提质增效工作任务积极落实各项措施,将提质增效重头戏放在氮气平衡上。”据生产部负责人王翔介绍,为了有效提高对氮气资源的综合利用率,该公司在做好氮气平衡的基础上,一方面不断调整优化生产模式,对关键指标进行严格监督和控制,减少氮气用量,降低液氮采购量,另一方面则积极做好氮压机技改和维护工作,有效提高氮压机的打气量和稳定性,全年增效达600余万元。同时,该公司还通过对气力输灰装置技改,用放空的二氧化碳取代氮气作为吹灰的气源动力,提高对气体二氧化碳资源的利用,大幅度减少氮气使用量,降本120余万元。
“提高系统热源利用率,也是提质增效的重点工作之一。”王翔告诉笔者,该公司从去年开始,就持续对低位热能回收利用进行技改攻关。考虑到系统装置冷却所需的循环水用量大,除盐水副产蒸汽所需要的热能大,该公司通过技改,用除盐水替代部分循环水达到装置冷却效果,不仅大幅度减少了循环水用量,而且通过对除盐水的加热,有效降低了副产蒸汽的热能消耗。据统计,低位热能技改完成以来,该公司全年蒸汽用量下降13000多吨,节约成本达150余万元。