5月14日下午17时,渭化公司气化现场岗位主操乔磊例行巡检,在对6#气化炉测温时,发现烧嘴大法兰温度270℃,由于该测点正常温度只有100℃左右,为了排除测温误差,他立即联系岗位人员将热成像仪送到气化炉顶,热成像仪显示温度272℃!
根据经验,烧嘴大法兰温度突涨一般是由于介质泄漏导致的,乔磊一边汇报技术员一边用可燃气体检测仪仔细排查。不到5分钟,工艺主任张宝利和技术员王文权就来到现场,再一次排查烧嘴大法兰处,确认没有泄漏。张主任当机立断:“回中控,查中心氧流量!”王文权立即意会,因为13日6#气化炉中心氧调节阀异常喘动,造成中心氧流量波动大,气化炉内气体组份波动。为了防止长时间波动引起装置停车,仪表机钳班已经通过卡具对其限位,但小幅度的喘动引起的氧流量不稳定依然是装置运行的隐患。在回中控的路上,张主任严肃地说:“现在三期装置是单炉运行,6#炉必须保住,一定不能让系统运行中断!”
回到中控室,当班主操汇报:“中心氧流量偏低,而且很不稳定。”氧流量波动就意味着气化炉内燃烧的火焰长度波动,这样必然会使炉体拱顶处的组份异常,引起拱顶处超温,表征就是烧嘴大法兰处温度上涨,问题找到了!必须赶快联系仪表机钳人员松开卡具,手动控制中心氧调节阀。现场测温持续进行,不到半个小时温度已经涨到了286℃,如果温度按照这个速率上涨,不出两个小时就得停车。机钳人员松开卡具,王文权缓慢的调整中心氧流量,十几年的工作经验让他知道:此刻,失之毫厘则差之千里!每个相关参数的变化都要关注,调整必须细致,再细致……紧张的半个小时很快过去了,三期甲醇装置管理组的所有技术员都没有下班,因为虽然大家有处理好问题的决心,但不断上涨的温度告诉所有人,要做好安全停车的准备。
控制室内紧张的气氛还在持续,对讲机中每五分钟汇报一次温度,仪表机钳的同事一直在现场配合。18时30分,中心氧流量调整到6000m3/h,相关参数都已经稳定,但炉温已经涨到了310℃,丝毫不见回头。王文权不禁怀疑自己的调整思路是不是错了?一直站在身后的张主任看出了他的疑虑:“炉温回头肯定会稍微滞后,就按这个思路调整,肯定没问题!”领导的话给他吃了一颗“定心丸”,又过了半个小时,当对讲机中传来第一个下降趋势的温度时,在场的所有人都长舒一口气,悬着的心总算是放下了,一次停炉危情排除了。
接下来,因为中心氧调节阀喘动的问题还没有彻底解决,卡具恢复后,车间下发了相关“特护规定”,巡检监盘的任务又要加重了,但一线操作的职工说:“只要能保运行,这点工作又算什么呢?”