七月流火正当时,在双系统“朝气蓬勃”向我们走来时,为把生产“欠帐”损失弥补回来,提高生产系统稳产高产低耗优质能力,充分发挥生产龙头表率带头作用。气化分厂从生产装置区实际出发,深挖生产源头潜能,细化各项管理规定,采取积极稳妥措施,为生产下游生产分厂提供优质生产服务。
一是加强煤浆提浓,减少添加剂泵运行故障率,超前研判解决磨机漏浆问题,做到勤检查、多观察,各项润滑指标及时到位,多和维保分厂联系沟通,提高设备检修质量,从而使煤浆浓度由原来62.5%提高到63%左右。
二是提高煤气有效气(CO+H2)含量,由原来79.5%提高至80%,持续加强对工艺烧嘴技术改造,优化工艺指标执行率,优化工艺操作条件,保持系统温度一条线,压力一个点,稳定操作技能。
三是确保“出嫁”煤气温度稳定在238—239℃,强化工艺监盘操作管理,开展班组间工艺劳动纪律竞赛活动,按时有节高质量标准化E1401塔罐管线阀门清洗工作,保持煤气温度恒定运行。
四是持续管控好灰水系统,减少杜绝煤渣管道结垢堵塞提高系统良性运行周期,做好灰水药剂的按时按量班次轮回添加,各项操作管理工作有计划有针对性对过滤机真空泵进行逐台大修,确保高质量长周期运行,确保备机备品的完好,提高灰水系统运行能力。