经持续优化调整,11月12日,湖北化肥公司煤气化装置负荷达97.6%,高负荷运行攻关取得阶段性成果。
2006年投运的湖北化肥煤气化装置引进壳牌粉煤气化技术,为下游乙二醇、合成氨等装置提供有效原料气,存在单套单系列刚性连接、先天设计不足、设备老旧故障多等瓶颈。今年以来,公司聚焦提质增效,开展煤气化高负荷运行攻关,不断提高装置运转率、负荷率,做大总量盘活存量,推动高质量发展。
公司紧盯生产重点和关键环节,投用二氧化碳替代氮气输送煤粉改造项目,消除粉煤输送中二氧化碳、氮气介质共存,煤线密度计测量失真隐患。项目投用后,原料气中氮气含量降低2%~3%左右,同时提高下游乙二醇产品收率,实现生产系统填平补齐,及下游装置稳产高产、量效双升。
他们实行磨煤系统扩能改造,增大“粮草”处理能力。在气化炉高负荷下,磨煤系统超负荷运行,煤粉处理能力超出设计值30%以上,出现故障频率增加迹象。他们采取优化喷嘴动静环结构、改造减速机内部结构等措施,改进磨煤机结构,提高碾磨出力,使单台磨煤机每小时处理能力提高43.7%,满足工艺要求。
此外,他们还在配套低温甲醇洗装置换热效率不足等卡脖子地方下功夫,提升操作弹性,使煤气化装置负荷提升2%左右,下游合成氨装置产量每小时增加1.2吨,每年可带来真金白银约340万元。下一步,公司将根据上下游装置匹配情况,进一步探索105%负荷试验攻关。