一吨煤可以产生多少蒸汽,发多少电?在中国石化江汉盐化工湖北有限公司热电运行部,对于和锅炉打了20多年交道的司炉工技师林巍来说,这至今仍然是一道难以解答、需要持续攻关的课题。
热电运行部现有2台更新的循环硫化床燃煤锅炉,承担着为公司下游及化工园区生产装置提供蒸汽和电力保障任务。“既要提高产汽量和发电量,又要千方百计降低煤耗,实现节能增效、绿色低碳,看起来这就像是一对矛盾体。”热电运行部生产副主任杨森表示。
今年以来,热电运行部围绕锅炉经济运行,打破过去“蒸汽工艺参数越低,锅炉煤耗量会更低”的固有思维,不断优化工艺参数,精准控制给煤机给煤量和科学配置炉中含氧量,汽轮机发电率由过去的65千瓦/吨提高到74.9千瓦/吨。
熟悉锅炉工作的人都知道,只有保证燃煤充分燃烧,提高热效率,才能降低无效煤耗。“这就好比过去烧火做饭,如果不掌握炉膛内火候,控制炉底的底灰多少和氧气含量,一味的添加柴火,不光造成浪费,还可能会把饭烧糊。”林巍打了一个形象比喻。
热电运行部突出关键环节,抓好措施优化,强化过程控制。他们严格进行煤粒度筛分,控制煤的粒度,减少机械磨损;优化炉膛温度,缩短煤粉在炉膛内燃烧时间;优化风量配比,降低一次风量,提高二次风量,提高炉膛含氧量,确保燃烧更充分。针对1号炉尾部烟道积灰严重的情况,改善吹灰频次,稳定排烟温度。根据外界负荷调整风室压力,控制料层厚度,提高锅炉产汽量。
蒸汽输送到盐硝运行部干燥制盐后,自然产生冷凝回水。该部优化工艺流程,对水质合格的生产回水重新输送到锅炉,实现循环重复利用,上半年回收冷凝水12.9万立方米,平均月回收冷凝水2.2万立方米,远超1.5万立方米的计划指标,节约大量热能和水资源。
通过采取上述措施,该公司上半年煤耗控制在标准范围以内,锅炉产汽量由原来的每小时100吨提高至105吨,锅炉热效率同比提高6.9%;7月份发电546.5万千瓦时,完成月度计划104%。