吨氨成本降低230元以上,年可增加效益9200万元;年节约实物煤4.80万吨,减少CO2排放14.08万吨。
2月24日,从江西昌昱实业有限公司传来喜讯,晋能天源山西化工有限公司采用昌昱低压连续纯氧气化技术(DY炉),对现有固定床间隙煤气化炉装置进行优化升级改造并获成功,装置实现长周期安全稳定运行近一年,各项技术指标优于设计值,综合性能达到国际先进水平,成为引领当地固定床间隙炉造气升级改造的一面旗帜。
经测算,改造后,吨氨生产成本降低230元以上,年产40万吨合成氨可增加效益9200万元;年节约实物煤4.80万吨,相当年减少CO2排放14.08万吨。具有较好的经济效益、良好的环保和社会效益。
据该装置项目技术负责人、昌昱公司技术总监刘保国介绍,晋能天源公司固定床间隙气化炉改造方案要求按照“安全、节能、高效、环保”的原则进行,对现有间隙气化炉从流程、控制、设备结构、材料、制造进行全面革命性的改进和优化设计,使气化炉的反应温度、速度、效率较间隙炉有极大提高,从而达到节碳减排的目标。整个改造工程分二期工程,一期改造完成4台,消化目前间隙炉难以气化的筛分后的小粒无烟煤,二期将全部32台间隙炉改造为低压连续纯氧气化炉(DY炉)。改造方案利用现有厂房和输煤系统,分组分批进行改造,既不影响企业生产,又要确保按时尽快的建成投产。
刘保国说,该项目一期改造4台炉新装置于2021年3月29日顺利投产,从生产情况运行情况看,低压纯氧昌昱DY炉实际运行数据(平均值),气化原料采用晋城无烟小粒煤,粒度8-40mm, 固定碳含量80%左右,纯氧炉生产有效气体成分(CO+H2) 83%-85%,吨氨煤耗980kg,吨氨入炉蒸汽耗800kg,吨氨氧耗480Nm³,蒸汽分解率大于75%,灰渣残碳小于5%,2.8米纯氧炉单发气量达到9000-1000 Nm³/h。
刘保国介绍道,改造后,晋能天源公司造气系统增设了完备的环保设施,造气循环冷却水进入间冷装置,无废气排放,每吨合成氨可节约无烟煤120公斤。入炉蒸汽耗下降800公斤,吨氨氧耗增加480Nm³,取消造气鼓风机、罗茨风机,降低了电耗,现场也无噪声,环境更加友好,符合国家环保要求。岗位的操作人员也减少了30%以上,维修量减少80%以上,开停车次数减少90%以上。装置的加煤和下渣采用氮气和蒸汽置换保护,碳层测量采用高温雷达测碳仪,密封可靠,无泄漏。流程简单,单向气化,无煤气倒流串气,安全程度更高,安全设施配置完善能够满足安全生产要求。
昌昱DY炉,自动化程度高,安全(联锁)措施完备,可实现装置生产现场无人置守。刘保国表示。
据昌昱公司董事长郑元伦介绍,截止目前,昌昱低压纯氧气化炉已经在全国石油化工、化肥、煤化工、煤焦化、冶金、有色、新能源、新材料等多个领域的30余家企业得到了广泛用于,最长运行时间超过6年没有大修。
郑元伦表示,低压纯氧连续气化DY昌昱炉是该公司自主开发的,具有完全自主知识产权的新型气化技术,并已通过国家权威机构组织的科技成果评价,业内专家通过评价后一致认为,该技术综合性能达到国际先进水平,拥有多项创新点。一是采用低压纯氧连续气化工艺,用纯氧替代空气作气化剂,气化压力由常压提升至0.1MPa左右,有效强化了气化反应并替代了大流量高流速吹风气系统,无吹风气排放,填补了国内外在固定床领域采用低压纯氧单向连续制气的空白。二是开发了大高径比直立圆筒式炉型,有效提高了碳层高度和气化强度,提高了气化效率。三是开发了大高径比三联箱半管式耐压结构夹套,承压1.3~2.5MPaG,增大了气化炉的操作弹性,蓄热好,不易挂疤,不易受高温鼓泡,不易烧坏炉箅,使用寿命长。
郑元伦表示,该技术吸取现有固定床气化炉的优点,克服其不足,开发出技术更先进、能效更高、运行稳定可靠,更加安全环保的新型低压纯氧连续气化技术(DY 昌昱炉)。这是一种比固定床间歇气化炉(UGI)、一段炉、二段炉更先进、更环保的气化技术,可为传统的固定床炉型升级换代提供有效的技术改造路径,也为新建和改扩建造煤化工企业提供了一种投资省、性价比高、适应性好的技术选择。