近日获悉,近日,河南晋控天庆煤化工有限责任公司(简称“晋控天庆”)3#气化炉正式并网运行,这是晋控天庆技改的第四台气化炉。
河南晋煤天庆原有6台鲁奇气化炉,5开1备。
由于鲁奇炉长期运行,气化温度高、蒸汽消耗高、炉箅磨损严重、灰锁上下阀使用寿命短等缺陷陆续出现,天庆公司积极破解难题,通过对波斯曼套筒的材质和结构、C型护板的结构、灰锁上阀的材质和炉箅布气等部分优化,将现有的激冷流程改成废锅流程,副产高品位中压蒸汽用于发电,改善了原流程余热的利用。
2020年,晋煤天庆新增1台JM-S炉,作为7号炉。7号炉试运行10天即达标达产。之后,天庆公司相继对1#、2#、3#气化炉实施技改。技改分别于2022年、2023年、2024年完成并投入运行,有效降低了蒸汽消耗。据统计,副产蒸汽量提高了25%,发电量提高了10%,单炉产气量提高了7%,吨氨成本降低了7%。
晋城炉(JM-S)主要是根据无烟块煤在鲁奇炉上的气化特点,进行的流程优化升级。无烟块煤由于灰熔点高、抗破碎强度高、热稳定性好、挥发分低等特点,是鲁奇气化的优质原料,在气化时可以使用更高的温度,这样可以提高气化炉的处理能力,提高气化效率,但也造成气化炉出口温度提高。
(1)废锅流程提高热回收效率。根据晋城无烟快煤的运行特点,气化炉出口气体带尘量少,焦油含量非常低(这一点已经在天庆公司的煤气炉上得到了验证)。将鲁奇炉原激冷流程出口的洗涤冷却器进行优化,增加中压废锅不仅可以副产高品位蒸汽供气化炉自用,还可以提高能量利用率。
(2)根据鲁奇炉气化无烟煤废水量少易处理的特点,对水处理流程进行优化,优化设备降低投资。现有的碎煤加压气化炉由于多使用低阶煤,煤的灰熔点低、挥发份含量高、热稳定性差,使气化炉的温度低,汽氧比高,煤气成分复杂,带尘量,造成了煤气水量大、煤气水成分复杂、处理难度大的温度。而无烟煤的固定碳含量高、灰熔点高、挥发份含量低、热稳定性好,可以提高气化炉温度,降低汽氧比,提高蒸汽分解率,减少入炉蒸汽量和煤气洗涤水用量。
(3)该技术副产甲烷,可应用于玻璃、建材等有工业燃气需求的单位。由于环保原因,许多地方政府要求建材行业改用天然气,但由于天然气供应不稳定、烟气脱硝成本高、窑炉温度控制难度大等问题,建材行业更青睐使用技术成熟,成本较低的煤制燃料气工艺。