近日从山东能源集团陕西未来能源化工有限公司(以下简称未来能源)获悉,该公司对原煤自动采样装置进行攻关改造,连续运行周期由原来的3-5天延长至目前的30天,为气化、热电车间用煤质量提供了充分保障。
据悉,未来能源原煤自动采样装置2022年9月投用以来故障频发,连续运行周期较短,不仅导致检修维修量增大,还直接影响煤质分析工作,难以满足生产需求。
为此,该公司电仪车间成立“万众QC小组”,围绕原煤自动采样装置减少故障停车次数,提高设备运行稳定性、可靠性展开技术研究攻关。他们通过人(人员)、机(机器)、料(材料)、法(方法)、环(环境)5个方面,对13条末端因素逐一进行分析,得出原煤自动采样装置故障率高的主要原因是,部分配件非原厂配件,匹配度、质量不佳;机械运转出现偏差未进行修正;系统软件与计算机系统兼容性较差,以及未使用屏蔽线等。
随后,电仪车间实施系列技术改造,包括为大小行车增加配重,减少轨道、滑轮跳动伤害,定期对大小车行使距离测量标定,解决采样机在运行中因磨损产生的偏差;更换质量更优的配件,连接处的运行和耐久性得到明显提升;为大小行车编码器增加伴热保温,减少在极寒低温环境中的故障次数,有效提升了编码器与滑轮运行的可靠性和耐久度;联系软件厂家对采样机程序软件进行优化更新,使其与计算机系统兼容,从而实现数据不间断长周期上传。
2023年2月原煤自动采样装置改造完成并投入运行以来,效果十分理想,连续运行周期大大延长,截至目前保持稳定运行,因故障停车次数大幅减少。