8月17日从陕化公司节能减排技改项目传来喜讯:当天7时35分,该项目产出第一批尿素粒子,标志着项目合成氨、尿素生产系统工艺流程全线打通,试开车取得阶段性成果。
陕化节能减排技改项目包括两套30万吨/年合成氨、配套94万吨/年尿素(其中新建52万吨/年,老尿素系统改造后达到42万吨/年)生产装置及配套辅助工程等。
该项目位于陕西华县瓜坡精细化工园区,占地面积1511亩,总概算53.21亿元,2008年10月15日项目奠基,由陕化公司所属陕化煤化工有限公司承担建设。
2011年12月8日,1#锅炉先期建成投入运行;2012年5月24日,陕化老尿素装置节能增产改造工程投料开车并生产出尿素产品;同年9月,第一套合成氨系统设备安装竣工转入试车阶段;10月18日,第一套合成氨系统气化装置一次投料成功,11月8日工艺流程全线贯通产出合成氨,同时已运行近40年的陕化公司化肥厂合成氨系统停运。
2013年春节刚过,陕化煤化工公司在完善、优化一系统工艺,确保稳定运行的前提下,全力着手第二套合成氨及尿素系统试开车,制定各种试开车方案,认真组织“三查四定”,消除各种隐患。7月2日,尿素装置蒸发系统实物造粒试车一次成功,尿素粒子粒度均匀;7月5日,硫回收装置产出硫酸产品,710系统工艺流程贯通;7月11日,二系统合成塔触媒升温还原完成,生产出99.9%的合格合成氨产品,打通了第二套合成氨系统工艺流程。
7月17日凌晨1时20分,尿素装置开始投料,7时35分产出尿素粒子。经公司质监部门跟踪监测,当天下午2时产出的尿素达到合格产品标准。目前,尿素装置运行平稳。
据悉,陕化节能减排技改项目建成投产后,将彻底淘汰陕化老合成氨装置。预计年新增销售收入26亿元、利润3.5亿元,节约标准煤6.02万吨,减少二氧化硫排放1061.3吨、工业污水排放263.8万吨、化学需氧量排放1372 吨,经济效益和环保效益十分显著,使企业实现转型跨越发展。