连日来,阳煤恒通双氧水车间结合装置运行实际,瞄准市场利好时机,审时度势、抢抓机遇,采取有力措施,调整优化工况,增加装置产量,全力提高综合效益。
双氧水车间针对两套系统触媒已到使用后期,氢效低、床层温度高、工作液降解严重等实际情况,果断决定启用2号系统氢化塔上节塔新触媒,切出中节塔进行再生处理,再生合格后,扒出筛分,然后装入1号系统的氢化塔上节,与下节串联使用。两套系统全部实现氢化塔上下节串联生产模式。
在调整之前,双氧水车间组织工况大讨论,集思广益,形成共识,并认真向资深专家请教,采用氢化塔上下串联生产模式,打破制约提产加量的瓶颈。启用的新触媒活性过高、选择性差。为防止工作液降解和组份大幅变化,启用前用饱和蒸汽对新触媒进行吹扫,用重芳烃充分浸泡。运行期间,优化氢化塔操作,保证氢化塔的工作液喷淋密度。通过调整预热器温度、白土床进口开度、更换氢化白土床、置换浓碱和稀碱等手段,为双氧水装置高产低耗打好了基础。
工况调整优化期间,车间抽调精兵强将成立突击队,凝心聚力,全力保障按期完成氢化塔触媒的筛分和装填工作。管理人员和各级干部加班加点,明确目标、合理分工,严格票证办理,严格安全作业,在最短的时间内,完成了两套装置触媒运行模式的调整工作,为全面实现达标达产赢得了宝贵时间。