巴陵石化化肥事业部实施“耐硫变换系统节能降耗改造”项目,年节能降耗价值超过4000万元,成为国内同类装置改造示范。
巴陵石化化肥事业部合成氨装置耐硫变换原流程设计为“高水气比预变加两段中变加低变”流程,基本适应壳牌粉煤气化工艺和下游工艺要求,但存在工艺蒸汽消耗大、能耗物耗高、预变催化剂使用寿命短、低变出口一氧化碳超标、低品味余热严重过剩且回收困难、废水处理成本高等系列问题。
为深入挖掘装置节能降耗潜力,促进清洁生产,从2008年起,化肥事业部成立攻关小组,合成车间任军平、潘亚虎、周永松、李谟盆、胡跃飞等团队成员合力进行技术攻关。他们深入剖析装置运行情况,与相关设计单位反复交流,集思广益,提出“低水气比预变配套高水气比中、低变”的技术创新思路。
2010年6月,巴陵石化投资2400多万元对耐硫变换系统实行技术改造。通过增加一台低水气比预变换炉,在其入口增加调整换热器,增加一台低温变换炉等系列改造,实现低水气比和高水气比流程的结合。
运行情况表明,这一技术改造合理、高效、节约,显著降低了装置物耗能耗,合成氨装置每小时较改造前节省蒸汽35吨、一氧化碳含量下降0.2%-0.24%,夯实了安、稳、长、满优生产基础,装置运行系统稳定,降低了操作风险和污水系统处理负荷,减少了废水处理费用。
据悉,巴陵石化合成氨装置是我国23套粉煤气化装置中首个进行低水气预变改造的制氨装置,技术改造方案在同类装置中具有推广应用价值。