在一厂,尿素生产处在终端环节,受前工段的挟制比较大,其介质复杂、流程复杂、设备种类及数量繁多、设备材质要求比较高,再加上各工艺技术参数比较恒定,其产量及消耗定额一般是比较固定的,大的更新改造和扩改项目需由专家及专业技术人员来完成。但是,在节能降耗、安全环保、方便操作等方面的小改小革细节完善等,还是留给了我们许多文章可做。近年来,或者说从投产以来,一厂尿素车间本着“于小处做大文章”的思想,取得了不菲的成绩。
一尿蒸发系统改水力抽真空装置,这是近来工艺改造非常成功的一例。一尿原蒸发用抽真空喷射泵为中压蒸汽喷射泵,以中压蒸汽为动力,正常生产中要消耗掉不少中压蒸汽,改用水力喷射泵抽真空装置,在原来基础上增设两台水力喷射器,而原先蒸汽喷射器与之以球阀相接以便切换,这样节约了蒸汽,同时有效保证安全长期运行。通过核算,以日产500吨尿素计算,年可节省资金300余万元。对二尿合成塔塔板的改造于2011年完成,将原合成塔内轴流式多孔板塔板改为径流式塔板,并在数量上增加了七块,开车后反应状况较好,合成转化率明显提高,汽提塔蒸汽消耗降低,后工段负荷减轻,生产情况明显改观。修旧利废是厉行节约、减少开支的重要途径。二尿液氨泵泵体缸径为120mm,一尿的为130mm,将一尿坏的泵体修复用之于二尿,使用效果非常好,比购一台新泵节省开支3.3万元。
一尿蒸汽系统改造,改造后,二次膨胀槽压力明显下降,吨尿蒸汽消耗50kg。还有二尿CO2机注油系统的改造,有效地延长了汽缸的使用寿命,稳定压缩机运行,减少停机次数,而且也减少了维修开支。二尿所有人员都知道改造一甲泵出口过滤器,汽提塔进料环隙增设过滤网,这两项改造,完美地达到了使用要求,折装检修方便,而且有效地减少了汽提塔堵塞状况,及二尿系统因之停车次数,投资小。虽然直接经济效益不明显,但潜在的效益是巨大的。一尿送二尿解析废液增设过滤器,不仅使二尿系统解析水解稳定,而且二尿汽提塔的运行周期及工况明显好转。2012年以来没有因汽提塔原因停车,可以说,上述改造起了重要作用。
环保是企业的命脉。对比修旧利废、小改小革,节省开支,能够精算出明显经济效益、能节省多少钱的工作来,环保方面的改革工作虽不见明显的经济效益,但其社会效益和对企业的贡献意义重大。二尿锅炉给水泵改造的确是个小项目,将填料密封改为机械密封,减少了冷凝液损失不说,它更有利于现场管理,有效地减轻了环保压力。一、二尿喷头的改造,不仅改善了造粒塔底部环境,而且减少了造粒塔顶部尿素粉尘向大气排放量。二尿造粒塔增设循环清洗装置,杜绝了尿素溶液的大量外排,减少了环境污染,具有不可估量的社会效益,同时,每年可回收成品尿素100余吨,创造价值20余万元。