2月20日,记者从乌鲁木齐石化公司获悉,公司去年二化装置吨氨综合能耗为28.55GJ,达到世界先进水平,在中国石油以天然气为原料的合成氨装置中排名第一。
目前,乌石化化肥厂年产75万吨合成氨、130万吨尿素,为全国大型氮肥生产基地之一。其产品主要运往新疆北部,是保障北疆农业生产用肥的主力军。
乌石化化肥装置均以天然气为原料。原料成本占化肥生产总成本比例较大。吨氨能耗每下降一个单位,乌石化原料成本可降低近1000万元。降低吨氨耗能量,是化肥装置降本增效的主要方式。
乌石化加大科技创新力度,对废热锅炉进行技术改造,提高废热锅炉的效率。公司加大精细化管理力度,确保化肥装置平稳运行,去年连续有效运行285天,大幅降低了因停工产生的能耗。在平稳运行的基础上,这个公司通过调整转化炉热负荷、控制甲烷化温度、提高冷冻系统运行效率等措施,达到降低能耗、提高产量的目的。
通过以上措施,乌石化化肥装置吨氨综合能耗由31GJ降至28.55GJ。仅此一项,可增加经济效益2000多万元。
除了化肥装置外,乌石化各二级单位加大节能节水管理力度,取得显著成绩。炼油厂多产航煤和柴油,增加高效产品产量;化纤厂通过技术攻关,降低新水损耗,提高氧化装置凝液到循环水系统的回用量。
2013年,乌石化节能4.61万吨标准煤,完成计划的153.7%;节水58万吨,完成计划的145%。(高照 夏前龙)