今年以来,为降低添加剂消耗、提高挤出机的处理能力和连续运行周期,扩大产能,降低人员劳动强度,保护人员健康,煤化工聚甲醛厂聚合车间集合全员力量对挤出机工艺进行优化。
该厂的挤出造粒工段,自投产以来生产工艺稳定,但添加剂的消耗相对较高。各种添加剂加入量过多,不仅不能提高产品的性能,反而容易在挤出机真空脱气口、螺杆、模头处结垢造成堵塞,导致产出颗粒颜色较深,同时挤出机需定期使用PE洗杆的方法去除结垢,这样不仅造成了原材料浪费,还不利于挤出机稳定运行,且由于频繁堵塞和清理造成装置负荷波动,会使生产工艺状态形成恶性循环,这样既增加了操作量,又缩短了设备零部件使用寿命。
优化实验中发现,通过改变聚甲醛粉和添加剂入料的配比,可将挤出机的处理能力提高3%,扩大了产能。每批添加剂使用时间由原来的3.5小时延长至5.2小时,降低了人员劳动强度。添加剂配制由14天一次,降至9天一次,同时降低了操作人员在添加剂配制过程中粉尘危害的风险。另外,造粒系统的模头及真空清理频次明显降低,模头清理由原来的3天一次,延长至目前的7天一次。真空清理由15天一次延长至目前的30天一次,减少了设备拆卸频次,提高了工作环境空气质量。该优化工作在车间开展一个月以来,已在节能降耗方面发挥实际效益。