面对日趋复杂的内外部形势,金象公司把优化生产工艺、创新操作方法作为降本增效的关键手段,在提高生产效率、降低生产成本、加强小改革小创造等方面上下功夫,真正做到向优化工艺要效益。
合成塔经过长时间运行,塔温逐渐出现上下层温差较大的现象,成为制约合成氨反应速率及产量的瓶颈。为此,合成车间积极对塔温进行调整,安排工艺负责人实行24小时跟班制度,生产部严格把控调节工艺的每一个环节,对调整方式及思路进行不定期巡查、盘问,对系统工艺参数逐一进行微调,在优化工艺的同时确保生产平稳运行。
连日来,金象公司通过调整气体成分及F1、F2、F3三个冷激气调节阀的开度,重新对合成塔各段气体进行分流调整,将原本偏低的三、四段温度分别由410℃和360℃逐渐提高至445℃和390℃。经过调整,加快了合成氨反应,合成系统压力由22.0MPa降至20.5 MPa,不仅有利于氨产量的提高,大大降低了压缩机的电耗,且降低了一、二段催化剂的负荷,从而避免一、二段催化剂因负荷过大造成催化剂过早老化的现象,保证了设备安全长周期稳定运行。