晋丰闻喜公司尿素车间重点从尿素的质量管理入手,加强尿素质量过程控制,严控缩二脲、水分含量。通过加强工艺、设备的精细化管理,优化工艺指标来提升尿素产品产量和质量。截止5月15日,尿素优级品、一级品率均达到100%。无一袋残次品质量产品,赢得了良好的市场口碑。
为降低缩二脲含量,使缩二脲含量控制在指标之内。该公司一是通过提高氨碳比,严格控制氨碳比的操作参数。根据尿液在系统中“停留时间越长,生成的缩二脲越多”原理,在实际生产中维持相同的操作条件尽量减少低负荷运行。采用间歇式造粒的方法来降低成品尿素中缩二脲的含量,根据各个阶段的操作要求和工艺流程,合理调整高压系统氨碳比和加热温度、停留时间。降低合成工序缩二脲生成量;二是降低低压蒸汽压力,减少蒸发系统缩二脲生成量;三是降低各工序贮罐液位,缩短尿液停留时间,以各贮罐液位控制的低限以不产生窜气为准。控制好蒸发液分离器贮罐物料停留时间。四是定期热洗蒸发系统设备内积存的缩二脲,防止缩二脲积存过多而结块落进尿液;五是在生产过程中指定专门巡检人员,加强其责任心,重点检查各冲洗水阀门是否有内漏现象,造粒塔的顶部、底部挡风围栏等地否损坏、造粒塔到包装机的栈桥皮带廊是否漏雨、风窗损坏或阴雨天气时关闭是否及时,发现不良状况时及时采取措施。避免因此而导致的尿素大量吸湿造成的成品尿素水含量超标。