面对经济下行的压力,国内整体化肥市场持续低迷,尿素价格一路下滑,给化肥企业的生产经营带来巨大的压力。金象公司为降低生产成本,经研究决定试烧更具成本优势的型煤。
该公司采用固定床间歇气化工艺制气,原料粒径要求为10mm—80mm,因此,从原料煤中筛出的末煤不能满足工艺要求,无法有效利用,从而造成浪费,增加了企业生产成本。经公司研究决定,与煤棒加工企业合作,将末煤加工成满足工艺要求的煤棒,进行单炉试烧。
经过调研,烧煤棒需要用专门的炉箅,该公司所使用的是七层六边的炉箅,通风面积和通风量偏大,易造成煤棒结疤、吹翻等现象;且烧煤棒蒸汽用量偏大,如果满足单炉(烧煤棒炉)蒸汽和风量要求,就无法满足本系统其它煤气炉的蒸汽和风量要求。经技术攻关,决定统一操作、统一调节,通过控制单炉吹风蝶阀开度和吹风时间控制入炉风量,通过调节上、下吹蒸汽手轮阀开度以及百分比来调节蒸汽量,从而满足工艺要求,为固定床气化技术升级优化提供科研数据。
据统计,从5月8日试烧开始,目前11#炉运行基本正常,且残炭量由刚开始的35%降到现在的25%左右。造气车间的技术人员及操作人员根据每天下灰灰渣情况、插炉情况、试火情况,不断调整工艺,保证炉况平稳运转。在型煤试烧过程中,我们还将进一步优化改进下灰排渣量大、现场粉尘较多等问题。