闻喜公司针对变换出口冷却器出口阻力大的问题对系统进行研究,发现该蒸发冷进出管管径及冷却盘管总管径偏小,致使该设备阻力较大,对此该公司着手对其实施技术改造。
通过对冷却器技术原理的研究和改造方案的理论计算,改在蒸发冷进出口管上开∮219副线,并在该蒸发冷水箱与盘管之间的空余处加装一个冷却盘管放置,经精确计算后,为消除管道阻力,采用∮38、长度为4000mm钢管60根作为支撑管道。设计冷排管总管为∮219×8的分气缸,长度为2100mm,分上下两排,错位、均布焊接到∮219总管(分气缸)壁上。
技术改造工程完工投运后,大大降低了夏季变换系统出口温度,相关数据显示,变换出口温度由45摄氏度降至35摄氏度,降幅为10摄氏度。随着温度的降低,不仅系统气量随之提升,而且降低了合成氨电耗。据数据显示,此次改造完成后每日增加合成氨产量3吨,每吨合成氨节约电耗10度,月创造经济效益30万元。