“这是小改小革带来大效益的典型案例,各车间要积极学习,鼓励员工技术革新,在全公司范围内形成崇尚技改的浓厚氛围,助推公司降本增效。”
“合成这项小技改,花费不足五千元,年收益二十万元,这只是明的,还没有算潜在效益呢,厉害吧!”
为晋煤天源化工公司上下所津津乐道的这项小技改,是由合成车间于4月份组织完成的“双甲单泵双供改造”。
公司双甲精制工序第二甲醇塔采用两套并联的绝热反应器,主要负责脱除合成氨原料气中的部分CO和CO2,同时副产甲醇。甲醇的分离采用水洗工艺,粗醇醇度一直在80%以下,精馏废水产量偏高,同时低压蒸汽消耗也偏高,只能靠减少脱盐水量控制,但是回路开的过大经常导致水泵工作不稳定、震动大。
为响应公司节能减排的要求,4月22日,合成车间决定进行改造,采取增加两系列水泵出口联通管线及管件的办法,实现使用一台水泵全负荷给两个系列的水洗塔供洗涤水。项目实施完成即现出积极效应,经过两个月的观察对比,技改后甲烷化进口甲醇提高,粗醇浓度明显提高,脱盐水、低压蒸汽消耗明显降低,甲醇废水(残液)的处理量明显降低,平均每年减少废水处理量2880t,水泵由原来的两开两备变成一开一备,降低了设备的固定检修和维护费用。
“设计数据与实际生产的运行数据存在差距,造成消耗偏高,通过改变工艺配置,尽量挖掘设备的最大潜力,满足工艺运行的指标,达到节能降耗的目的。”对于为什么实施该项技改,该项技改带头人、合成车间主任唐毅告诉记者。根据他的测算,该项技改投入PN11.0、DN40管道30m,投资1200元;投入阀门PN11.0、DN40两个,投资460元;投入弯头PN11.0、DN40两个,投资40元,加上人工和制作辅材,总计花费不到5000元。
“这一项目参与人员都是在现场工作多年的大中专人员,没有一位高学历人员,这说明什么?说明只要肯动脑,即使没有很专业的背景,复杂的问题也可以通过很简单的办法解决。”党委书记刘晓东面带喜色地告诉记者,“目前我们正在对合成车间这一典型案例进行推广,号召全员为降本增效贡献力量。”