“说起气化的那个锁斗阀,自从技改后是省老劲了,已经进行过‘手术’的锁斗阀真的改头换面了,一年多来再没让我们操心过。”在近期煤化工分公司甲醇厂班组创新项目申报评选会上,仪表综合班班长邢玉根格外高兴,极力推荐着自家“产权”。“气化锁斗球阀轴套技改”不仅解决了此类阀门卡涩、动作迟缓等故障,解放了人力物力去投入装置维护中,另外,同比上一年同类仪表维护成本节省约60万元。
气化排渣系统锁斗阀门采用耐莱斯球阀,由于管道振动大,介质浑浊,阀门动作频繁,使用年限长等原因,阀门多次出现卡涩、动作不到位等现象,影响气化锁斗程序运行,造成气化炉排渣不畅,对气化装置安全稳定运行带来较大隐患。该班组对锁斗阀门KV10204/206等阀门多次拆检,深入分析故障原因,原轴套与阀杆同为316不锈钢材质,中间润滑层磨损后轴套与阀杆直接接触,最终导致阀杆与轴套严重磨损。
为了消除安全隐患,仪表综合班开展了“气化锁斗球阀轴套技改”攻关小组,考虑尼龙具有很高的机械强度,摩擦系数低,耐磨损,自润滑性好,且软化点高,耐热。班组决定通过轴套镶嵌尼龙衬里,充分利用尼龙性能,减小轴套与阀杆摩擦,以降低阀门卡涩现象的发生。阀门下线后进行拆检,对阀体及内件进行清洁,取出轴套后视磨损情况进行车削加工,并镶嵌尼龙衬里,加工完成后保证与原轴套尺寸一致。轴套改造后,进行阀门组装,打压合格后上线阀门或备阀。
自此项技改实施以来,甲醇厂一、二套气化锁斗阀故障率明显降低,阀门检修周期逐步提高。每台阀门检修成本控制在300元以内,为原外委检修费用的10%,同时实现了外委维修到自主检修的转变,阀门检修时间更短,过程更受控。设备检修频率大幅度的减少,有效降低了人员劳动强度,提高了安全作业指数,为设备的连续运转带来更多安全保障。(