金象公司自去年12月份双氧水装置投入蒸发系统以来,日产尿素平均每天增加了30吨。然而,经过一段时间的运行,蒸发系统暴露出闪蒸真空度偏低、尿液组分中游离氨比较高、尿液泵打量能力差、尿素成品颗粒中空心尿素多等现象。为此,金象公司对蒸发系统进行深度改造,提质降本成效显著。
改造前,尿素蒸发系统闪蒸真空度最低降至-14KPa,且闪蒸下液温度达到98℃,导致闪蒸下液尿液组份中游离氨增高,严重影响尿液泵的打液量,必须开两台尿液泵才能维持生产满负荷运行。此外,尿液中游离氨增加,将导致尿素成品中空心颗粒较多,这样的尿素颗粒强度差、易碎,在装运过程中易产生较大粉尘,直接影响了成品质量。
蒸发系统作为尿素系统的最后一道工序,对尿素成品质量起着至关重要的作用,因而蒸发系统的改造势在必行,金象公司尿素车间经过详细研究并实地考察后,对蒸发系统进行了改造。该公司尿素车间将闪蒸冷凝器封头内隔板割除,由双程改为单程,提高了水冷器冷凝效果,使得闪蒸真空度达到-32 KPa,闪蒸下液温度降至93℃。另外,重新增加闪蒸气相与一段蒸发气相连通管线,克服原有设计管线不足的缺陷,并利用原设计的蒸汽喷射器来帮助提高一段蒸发真空度,从而减少闪蒸下液尿液中的游离氨,达到提高尿液泵打量能力的目的。
经过改造,尿素成品质量明显提升,且尿液泵也由原来的两台运行改为一开一备,每年可节电约26万kw/h,直接经济价值9万余元。