12月16日,碳化车间对2#系统的变换、变脱和脱碳三个岗位的装置和设备进行技改检修。
2#变换系统自建成以来,使用年限较久,反应触媒老化、活性降低,生产中反应热量难以维持系统热量平衡,要以靠电炉来维持反应温度,且系统阻力不断增大。对于化工生产来说这这是极不正常的情况,必须更换变换系统催化剂才能解决问题,为此公司按计划对2#变换系统停车并更换催化剂。同时,利用此次停车机会对2#变换系统实施全低变改造,并对关联脱碳、变脱岗位进行检修,进行设备清洗和检查,以消除系统隐患。
此次2#系统检修的主要任务:一是变换系统更换催化剂并实施全低变改造,改造需增加部分设备,并对流程进行局部改动。二是脱碳系统清洗脱碳塔填料、部分设备移位、检查并更换部分设备、管道等;三是变脱系统清洗变脱塔填料、液相分布器更换及系统塔器、管道和阀门的检查等。
此次检修结束后,变换系统将达到节能降耗的效果。低变炉各段进口温度均在200℃左右,床层温度比传统的床层温度下降100~300℃,有利于变换反应平衡。由于热量回收率高,蒸汽消耗也将大幅下降。同时还大幅降低系统阻力,有效降低压缩机功耗。另外,系统的脱碳和变脱工段的工艺也将得到优化,系统整体安全性能提高,生产成本会明显降低。