9月15日,在双甲三期机组现场,一项技术改造井然有序的进行着,改造成功与否直接关系着整套三期装置能否连续运行。
V8154是循环器压缩机循环段入口管线的液体分离罐,其作用是分离循环气中夹带的甲醇液体,防止雾沫进入循环气压缩机,对高速旋转的叶轮产生冲击破坏。V8154底部的排液管线将分离的液体送往802工号的粗甲醇罐,液位由排液管线上的一道调节阀及其旁路控制,为了尽量减少雾沫夹带,平时液位控制在5%左右。近日,调节阀多次出现卡塞现象,导致V8154液位上涨,机组操作人员通过敲击管道和打开旁路等方法排除了险象。9月14日,分离罐液位涨到了30%,操作人员现场处理没有任何效果,随即汇报工艺技术员,技术员根据以往大检修的经验判断为出口管线调节阀前堵死。为了迅速降低液位,只能从现场板式液位计排液,这样又加大了操作人员的工作量,而且会造成一定程度的污染。
车间立即组织技术员进行讨论,寻找可行的办法,既能使液体顺利排出,也不污染环境。经过短暂的讨论,车间决定对V8154出口管线进行技术改造,将调节阀拆下,从现场板式液位计导淋引出一条管线连接到调节阀处,这样既可保证液位较低也不至于串压。技改方案敲定后,设备技术员及时联系机械修造部准备相关备件,9月15日,工艺人员将出口管线彻底隔离后,交由检修人员进行现场作业。当日下午,本次技改项目全部完成。
技术改造后,V8154液位控制安全便捷,合成气压缩机运行稳定,整个三期装置得以连续运行。