“12万吨系统平均煤耗水平由1208kg/TNH3降至1100kg/TNH3左右,平均吨氨白煤消耗下降幅度约90kg,年可节约合成氨制造成本800余万元。”这是记者在晋丰闻喜分公司9月份——11月份的生产报表看到的白煤消耗数据。
在目前经济低迷、尿素产能过剩、市场环境恶化的不利形势下,晋丰闻喜分公司逐渐适应、把握经济新常态。依靠自身技术管理优势,不等不靠,主动作为,通过深度挖掘造气系统节能潜力,以变压吸附增氧制气系统装置的优化改造升级为着力点,实现了白煤消耗从量变到质变的提升,大幅降低公司的合成氨制造成本,为企业生存发展提供了有力支撑。
2014年7月,该公司投运变压吸附增氧制气装置,将12万吨造气炉入炉空气中的氧浓度由21%提升至25.5%以上,通过调整吹风、制气时间及相应工艺指标,从而达到提高单炉发气量、降低造气工段实物煤耗和减少废气排放的目的。试运行三个月期间,因公司蒸汽系统、合成触媒、变换触媒老化等系统故障,合成氨实际平均白煤单耗水平没有达到预期运行效果。为此,2015年该公司借8月生产系统大检修之机,专门针对变压吸附制氧装置进行了一次优化节能升级改造工作,完成了变换触媒、甲醇触媒、双甲A塔触媒更换、气柜消漏、换热冷却设备清洗堵漏等大修项目,消除了设备、系统影响的不利因素,为变压吸附制氧装置的良好运行创造了良好的外围条件。
检修后的增氧制气系统并入合成氨系统后,该公司持续优化调整,及时对比分析数据,保证吹风、制气、回收等循环时间、残炭率等指标的科学合理性,结合工艺运行实际情况,制定实施新的操作规程,确定了“两台风机开8炉”的生产工艺思路,加强输煤环节的控制与管理,严格入炉煤环节的计量,保证用煤量数据的准确性,将每日入炉煤量控制在650吨以内,达到最佳制气水平。
与此同时各项指标也逐步优化,炉渣残炭率下降3%,单炉发气炉提高20%以上;蒸汽压力从0.049Kpa降至0.037Kpa,每小时节约蒸汽约4-5吨;吨氨电耗由之前78kwh降至目前的63kwh。降幅15kwh,年节电费成本100余万元;每CO2减排量可达58万立方,每年的减排量则可达2.5万吨。