“2号尿素合成塔稳定运行、尿素产品质量合格、各项指标正常……”近日,随着晋巨公司精化车间尿素系统负荷的逐渐提升,标志着该公司2号尿素合成塔正式取代了服役20年的3号塔,成为尿素装置的“主心骨”。
“晋巨公司原本使用的3号尿素合成塔已经到达20年的安全使用期限,被列为限期整改的安全隐患之一。”据该公司精化车间工艺副主任方盛远介绍,为了在限期之内消除重大危险源,公司从去年就开始着手准备新上2号尿素合成塔替代老塔。经过该公司相关专业技术人员的共同努力,今年5月份,2号尿素合成塔在系统不停车的情况下,完成了吊装就位作业。12月5日,尿素装置大修结束后,新塔并入系统进行低负荷试生产。
为了保证新塔的顺利投用,该公司提前完成了对新塔加氧钝化、试压查漏等一系列工作。“此次大修的主要工作就是对新塔进行配管,并入生产系统。”精化车间机械员戴海翔告诉笔者,2号尿素合成塔的使用压力高,对焊接的要求更高,每一条焊缝都直接关系到生产安全,从焊接使用材料到高温、高压测试,每一个过程都不能马虎,必须拍片合格,进行热处理。而且,为了尽可能减少焊缝数量,从设计之初,该公司就将3根高压主管道的参数送至制塔企业,并派专人定期前往审核。“在同一家企业订制新塔和管道,可以尽可能的减少焊缝数量,降低潜在风险。”
“2号尿素合成塔的顺利投用,不仅消除了重大安全隐患,而且有效降低了生产消耗。”据方盛远介绍,2号尿素合成塔的容积约比老塔要大,可以延长物料在塔内停留周期,可有效提高转化率,降低消耗。“下一步,车间将认真做好系统调优工作,充分发挥新塔的作用,为冲刺年度目标做贡献。”