运价上调、粮价下调、恢复征收增值税……化肥和农资行业的一系列政策或形势变化,使本就激烈的行业竞争更趋白热化。化肥企业如何以变应变,勇立潮头?新洋丰的答案是,在全力拓展市场的同时,内挖潜力降成本。自9月份以来,新洋丰在生产系统提出“在原有基础上吨肥下降20元”的降本目标,制定并严格执行六大精细化管理措施和办法,仅9、10两个月就降本增效1730万元。
首先,在二次加工肥的成本控制上,主抓配方管理。将总养分在过去基础上下调0.2%;密切关注氮、磷、钾原料市场情况,及时调整单养分,控制配方总成本;加强原料进厂关管理,确保原料的含量、计量、水分等达到验收标准;加大合格率的考核力度,减少返工费用;通过班组、车间、综合办等各层级不定时抽查,确保成品计量在控制标准范围内;加大清挖物和返料的消耗与考核力度,要求换配方产生的清挖物和返料必须在一周内处理完毕。综合使二次加工肥吨肥成本下降20.84元。
其次,在基础肥料的成本控制上,主抓配矿管理。模拟用矿成本,优化矿石配比,并在确保成品质量的前提下兼顾溶解度;在磷铵生产过程中,确保生产效率,降低能耗指标,综合使基础肥料磷铵吨肥成本下降19.214元。
第三,在硫酸的成本控制上,主抓原料使用。对于硫磺使用单位,克服生产难度加大优质优价粉磺的使用量;对硫精砂使用单位,根据生产废渣——红渣的销售行情,每周模拟硫精砂配矿成本,确保成本最优;加大开车率的考核力度,控制各类能源和物料的消耗,综合使硫酸成本每吨下降11.804元。
第四,在合成氨的成本控制上,主抓能耗和修理费用的控制。利用煤供大于求的市场行情,严把煤的进厂关,确保煤的采购满足最佳生产工况;加大电和汽的管理,合理控制蒸汽使用和电度消耗;加强设备的日常维护和保养,计划性延长设备使用周期,严格做好修旧利废工作,综合使合成氨成本每吨下降46.86元。
第五,在编织袋的成本控制上,主抓废品率降低。优化生产指标,在保证质量达标的前提下降低废品率;细化各工段考核指标,对拉丝、圆织、彩印、覆膜等工段制定对应的考核办法;对产出的不合格编织袋进行回收再造粒,生产吨袋和吊带。
第六,在磷铵调度使用成本上,主抓物流方式和专用配方。针对基础肥料(磷铵)生产基地紧贴资源地而建、二次加工肥生产基地紧贴销售市场而建的实际情况,在磷铵的内部调用上,及时关注和核定铁、汽、水运的价格,及时调整运输方式,确保最低物流成本;在磷铵使用上,针对高塔和尿基肥料不同需求,分别在雷波新洋丰生产高塔专用磷铵、在新洋丰中磷生产尿基专用磷铵,降低成本。(李乔)