1月6日,渭化双甲车间三期装置迅速调整,气化工段由6#气化炉倒至5#气化炉运行,合成工段利用倒炉间隙停车除蜡。截止晚上22时,系统全面恢复单炉满负荷运行,目前各工艺参数均指示正常,装置运行稳定。
此前,5#气化炉炉砖运行到末期,历经一个月时间更换好新炉砖。由于新换炉砖的5#气化炉备炉升温较平时有所不同,车间技术员编订了《5#气化炉烘炉升温方案》,提前下发班组学习。从12月23日开始,5#气化炉开始按既定方案烘炉。为了保证《方案》执行,气化工艺技术员还制定了《5#炉升温坐标图》,分别以时间和炉温为横坐标和纵坐标绘制了标准曲线,要求班组按照实际升温情况绘制曲线,使升温执行情况一目了然。1月6日上午12时,5#气化炉按计划投料,随后运行到末期的6#气化炉停车。
在气化炉倒炉期间,合成工段系统短停,E8102换热器除蜡。近日,合成E8102换热器出口结蜡严重,温度达到50℃左右。车间通过一次技术碰头会决定利用倒炉间隙将合成工段短停,E8102换热器除蜡。为此,合成工段技术员编订了《除蜡方案》,包含除蜡的原理、确认工作、具体实施步骤以及风险辨识和消减措施。上午10时,合成工段退气停车,11时做好准备,通氮气除蜡。三个小时后,E8102换热器出口温度恒定超过两小时,判断为除蜡结束。下午14时,合成系统恢复开车。
为了使本次三期装置调整顺利进行,车间在本周的调度会上进行了专题讨论,从技术角度和安全角度做了全面分析。为确保前后工段能统一思路,通力协作,车间要求各工段技术员必须在岗随时协调,直至装置完全恢复。目前,经过几个小时的调整,装置已经恢复单台气化炉满负荷运行。