在当前煤炭、尿素等多行业产能过剩突出、价格持续下跌,企业生存压力很大,节能降耗意义非凡。想要在残酷的煤化工市场竞争中,保持着强劲的发展势头,安徽中能公司必须在安全环保,节能降耗,以及经营管理等方面有所创新,有所突破。为此,该公司针对500多台大中型低压电动机(55KW-185KW)外协维修费用每年高达20万元的现状,派人到郑州电机大修厂参观学习,结合公司实际情况,按“5W1H”的原则自己设计电机绕组更换工艺,编制完善的施工方案。采用具体措施是:一是将传统的明火加热,人力硬撬旧绕组的方法,改进为借助电动葫芦冷拔抽线,4人4小时的工作,2人2小时就能轻松完成,不仅提高了工作效率,而且减少了有害气体排放,杜绝了明火加热漆包线和绝缘纸燃烧而放出的大量有毒有害气体,响应了国家节能减排的号召,避免了因高温破坏铁芯层间绝缘,保证电机的维修质量。二是利用自制的漆包线专用放线架,绕制的电机绕组,工整密实,不存在打结现象。向定子槽口嵌线快捷,便于保护漆包线绝缘镀层,工作效率高。三是将耐温130℃的漆包线换成耐温180℃的,费用仅增加一点点,但是电机绕组的绝缘等级大大提高,由B级(130℃)提高到F级(155℃)。四是用DMD高分子绝缘材料代替原来的青稞纸,强化绕组之间的相间绝缘,和绕组与定子铁芯之间的对地绝缘,修复的电机绕组绝缘电阻值从100MΩ提高到500MΩ。五是将电机引出线的连接方式由原来的氧气焊接改为用铜管压接,减小导线损伤,增加接触面积,降低接触电阻。六是为保证电机绕组的烘干质量,对烘箱进行智能化改造,设置恒温自动控制装置。
通过优化绕组更换工艺后,自修低压大功率电动机,不仅为公司节约了大量的维修费用,降低了产品消耗,提高了团队精神,鼓舞了员工解决问题的信心。据统计,2015年共更换低压大功率电机绕组3400KW(185KW6台,160KW6台,132KW4台、90KW6台、75KW2台、55KW2台,共26台),电机的相间和对地绝缘值均在500兆欧以上,运行温升均在40℃以下,从未出现因为定子绕组维修质量缺陷而烧毁的现象,更没有因为备用电机维修不及时而影响正常生产。为推广维修经验,电仪车间编制了低压大功率电动机绕组修理工艺规程,推广应用到公司各个子公司。