元月23日,公司正常运行状态的脱硫脱硝装置V3303一效结晶取出槽由于玻璃钢鳞片老化,出口碳钢管焊缝迅速腐蚀导致硫酸铵溶液发生泄漏,动力车间立即启动应急措施,将硫酸铵溶液排往V3503事故浆液池。24日,V3304二效结晶取出槽也突发泄漏,导致事故浆液池液面逼近警戒液位。
生产发生异常情况后,生产部会同动力车间立即制定抢修方案,率先进行改造更换一效结晶取出槽出口管,将原来的6吋碳钢管更换为316L不锈钢管。公司检修在进行安全分析后,采取现场测量、拆除和厂房管道预制同时进行。虽然检修空间狭小,蜷缩着施工很不方便,但检修人员克服不利条件,一丝不苟地认真作业。
25日,作业组在零下十几度的环境下,连续加班作业到26日凌晨2:00抢抓检修进度。管道更换顺利完工后,紧接着进行玻璃钢鳞片防腐作业,待固化后,V3303将投入正常运行,随之将进行V3304的抢修。