3月21日,浙江晋巨公司6号蒸发式水冷器一次开车成功投入生产,这标志着该公司降本控费工作再添一个新成员。
由于合成车间冰机岗位承担着晋巨公司生产的制冷重担,是个能耗大户。原有的1号蒸发式水冷器换热面积小,且由于使用年限较长,设备腐蚀严重,泄漏严重,换热效果差,引起气氨总管及二段出口压力高,电耗、水耗也相应增加,对环保生产也是一大隐患。
随着企业转型发展步伐的加快,淘汰落后产能,提升本质安全,进一步实现节能降耗的工作目标激励着广大干部员工。从去年11月下旬开始,该公司抓住冬季冰机制冷能力相对宽裕的生产状况下,在1号蒸发式水冷器的原址上实施6号蒸发式水冷器的改造中。为了确保项目安全稳定实施,车间专门成立项目组,按照安全质量第一、进度第二的要求,根据严格的制度规范,将各项责任落实到人。在项目施工阶段全程派人监护,着重加强对外来施工人员的管理和监控。改造项目在高安全、高品质、高效率、高监管等高压态势下顺利完成。
据了解,新建的6号蒸发式水冷器在同等工况下,冷却效果增加一倍,高温季节期间每小时可节水100吨左右;同时,还提升了设备的本质安全,保障了车间的环保生产。