“4号脱硫塔投用后,对生产系统带来极大的扭转,脱硫系统阻力下降明显,为煤氨系提升负荷奠定了基础,新装置的投产也是上周工作的最大亮点……”日前,在晋巨公司召开的早调会上,该公司副总经理潘毅刚对造气车间4号脱硫塔的顺利投用给予充分的肯定。
造气车间脱硫塔是对合成氨原料气进行脱硫处理的关键装置,是该公司煤氨系统的“咽喉”。近年来,随着该公司煤氨系统扩能改造后,原有的三台脱硫塔由于塔内填料容易积堵,造成系统阻力上升,不仅影响生产消耗,更成为制约煤氨系统负荷提升的“瓶颈”。经过多次研究讨论后,该公司决定对脱硫系统实施降阻提效技改攻关,通过新增一台4号脱硫塔,解决系统阻力高的问题。
“为了确保项目能尽早投入生产,自去年12 月底项目开工以来,我们严格按照‘安全环保、质量、进度、投资’四大控制的要求,加强项目管理,落实各方责任。”该公司造气车间主任王颂伟告诉记者,4号脱硫塔高达30多米,在设备吊装过程中,负责设备吊装的机修车间员工克服时间紧、高空作业、吊装难度大,以及边生产边建设,安全环保要求高等困难,放弃休息时间,加班加点,加快项目建设进度,确保新装置按照时间节点完成安装。造气车间则每天安排岗位人员对项目进行全程监护,发现问题及时落实整改,确保项目安全稳定有序进行。
经过近4个月的努力,新脱硫塔完成安装、吹扫、试压查漏等工作,当天下午14时许,随着4号脱硫塔建设项目总指挥程维韦的一声令下,车间工艺员吴富林迅速爬上脱硫塔,打开出口阀,经过脱硫处理的合成氨原料气顿时喷涌流向下一个工序,4号脱硫塔顺利并入生产系统。
该公司生产部负责人王翔介绍,4号脱硫塔投用后,煤氨系统经济运行质量得到明显提高,在目前生产负荷下,煤氨系统阻力下降 6千帕,提高了高压机进口压力,不仅每天能增加10余吨氨产量,而且有效降低了高压机的电耗。