近日,金石华强公司硫基肥车间喷浆工段利用停车检修机会进行技术改造,优化工艺工况,取得预期效果。
中和岗位喷浆泵经常打量不稳,而且容易堵塞,既影响司炉煤气消耗,又影响造粒工况。公司在喷浆槽的两台喷浆泵上轮番试验,将喷浆泵叶轮由闭式改为半开式,既保证了打液量正常,又能保证料浆的水份在指标内波动不影响造粒岗位的工况。
造粒机抄板制约料幕分布,影响机尾粒子梯度。车间根据造粒实际,清除掉部分抄板,缩短抄板至下料口、推料板之间的距离,这样返料螺旋和抄板结疤几率大大降低,料幕分布更加均匀,涂布造粒效果明显,机尾粒子梯度更易受控,操作起来也更方便。
汽轮机是这次技改的一大亮点,车间利用硫酸工段主风机放空的尾气,将热能转化为机械能,现在每小时可发电1000KW。
喷浆工段技改投运后,煤气消耗由原来的每小时5100m3,下降到现在的每小时3300m3,节能效果显著。同时料浆水份由原来的31~33%降至28~30%,成品粒子外观圆润,强度、均匀度、圆整度提升,成品养分稳定,产量逐步提高,单系统每天产量由原来的380吨增加到现在的450吨以上。同时员工劳动强度也随之大大减轻,生产装置运行平稳。