大修之后,历经一个多月的生产运行,工况整体稳定,为了进一步执行提高产量、节能降耗的生产理念,天庆公司合成车间严控生产工况,最大限度地提高液氨产量,为完成日产1000t液氨生产任务,群策群力,增效明显。
巧控油温,稳定机组。离心压缩机利用46#防锈汽轮机润滑油,严格控制润滑油压力0.25±0.05MPa、温度40±2℃,形成油膜,维持转子与轴瓦之间的无接触式可靠润滑,润滑油温度的高低,对机组震动、位移运行参数影响甚大。炎热的夏季,持续上升高温天气成了稳定生产不可小觑的致命因素,5台循环水风机全部投用之后,午后油温控制仍然偏高,高压缸推力瓦温度105℃高限徘徊,影响机组继续提高负荷。在甲烷合成循环压缩机试车时,车间技术人员有计划地试验了同时投入两组油冷器时机组运行工况,经检验润滑油压力控制稳定,并将这一成果成功运用于合成气压缩机和氨冷冻压缩机,油温控制效果明显。最大限度地发挥了设备潜能,两大机组得以继续加载负荷,为液氨产量的提高提供了可靠的设备保证;
测试液位,合理制冷。在保证氨冷冻压缩机组稳定运行(入口分离器、加气分离器不带液),白天和夜间不同的气温下,经过测试合成回路氨蒸发器液氨液位,由原来的第一、第二氨蒸发器液氨液位的27﹪提高至现在的45﹪(白天)、42﹪(夜间),合成气第二氨冷后温度由原来的-8℃~-9℃降低至现在的-10℃以下,在不增加冷冻压缩机动力蒸汽消耗的情况下,降低了气氨冷凝温度,提高了分离效果,减少了循环气中气氨成分,相同工况下,平均每小时提高液氨产量0.2~0.3t;
精心操作,严控指标。中控主操尽心尽责,及时调整合成系统H/N比(72﹪~75﹪);合理调整各个催化剂床层温度,减小同平面温差(<20℃),严格系统压力(不超压,系统压力<14.0 MPa);时刻关注微量变化(CO﹢CO2<10ppm);做好废热锅炉重点设备特别监护工作;
按时巡检,履职尽责。严格执行点巡检制度,加大巡查考核力度,设立每周巡检标兵评比机制,对认真负责、解决现场问题较多的副操给予车间加分奖励,鼓励大家发扬发现问题、处理问题的敬业精神,将优惩劣,营造爱岗敬业的巡检氛围,为保障重大设备稳定运行提供制度保证。