公司共有水煤浆气化炉7台,气化炉的升温采用液化气和柴油两种燃料,一般按规定升温曲线先采用液化气升至600℃,然后用柴油继续升温至规定温度约1050℃,升温速率控制在25-50℃/h,液化气年均使用量约200t,柴油年均使用量约1180t。
随着国家宏观经济持续下行,煤化工行业形势严峻,企业的生产经营同时面临安全环保及产品利润空间缩小的双重压力。在企业微利的情况下,更需控制产品成本,降低能源消耗,优化能源结构尤为关键。经统计分析,以单位热值为基准,天然气与柴油、液化气相比具有明显的价格优势,以天然气替代液化气、柴油用于气化炉升温,可节约燃料成本35%左右,还具有显著的经济效益。
公司积极落实“治亏创效”方案措施,不断挖掘装置生产经营潜力,降低生产成本。经过充分调研,决定将气化炉升温用的液化气及柴油更换为天然气,主要改造内容有更换预热烧嘴,铺设相应的天然气管线及配套设施。
该项目不仅可降低燃料成本,而且与液化气及柴油相比,采用天然气升温更具安全性、环保性、方便性。一是技术可靠,天然气作为清洁能源已经广泛用于气化炉、锅炉的烘炉及升温;二是安全环保,天然气燃烧效率高,不存在使用柴油等液体原料升温时,烧嘴造价昂贵,易积碳等问题;三是从工艺操作上减少了升温中切换燃料介质的步骤,降低了操作难度,提高了工艺操作的方便性及安全性。
“天然气代替柴油和液化石油气用于气化炉升温”项目自5月初开始实施,经过一个多月的施工,于6月底完成机械竣工及吹扫、气密等验收工作,目前已具备使用条件。
在优化能源结构,降低产品成本方面,公司还在不断探索,目前正在实施及调研的还有“17工艺尾气回收综合利用”、“锅炉用甲醇替代柴油点火助燃的研究与应用”等系列降本增效项目,有效降低产品成本,推动公司生产经营提质增效。