脱硫塔液位正常!”“循环泵电流下降10安培。”……许,随着气化脱硫循环泵涡轮泵的并网投用,标着晋巨公司又一台节能装置投产。
脱硫循环泵是气化车间电耗成本最大的设备之一,是掣肘该车间节能降耗的重要因素之一。为了降低车间生产消耗,该公司技术人员汲取同行业先进经验,通过对自身工艺和装置的分析研究,决定利用“四新”技术,对脱硫循环泵进行节电技改,通过新增一台水力回收涡轮泵,回收脱硫溶液能量,替代部分电机做功,从而达到节电的目的。
“我们车间在脱硫工序生产过程中,要通过脱硫循环泵将脱硫溶液打到30多米高的脱硫塔顶上,从塔底出来的溶液经过减压后进行循环使用。”据气化车间主任汪雄兴介绍,以前,由于技术上的原因,溶液减压产生的能量被白白浪费,现场,车间通过技术改造,用涡轮泵将这部分能量进行回收,实现了能源二次利用。
“涡轮泵不仅结构简单,故障率低,而且机械效率高,运行稳定。”该车间副主任虞军告诉记者,自今年4月份项目启动以来,为了尽可能提高涡轮泵的回收效能,该公司专门抽调精兵强将成立技改小组,与设备提供厂家一起,通过技术攻关,对涡轮泵、循环泵的电机进行多次技改,调整优化扬程,进一步提升整台设备的节电能力。
据了解,脱硫循环泵通过改造后,不仅为提升气化装置处理高浓度污水的能力提供支撑,同时,还能有效降低生产消耗,每年可节电80余万度。