将放空解析气送至快锅燃烧,每小时副产中压蒸汽35~40吨,不仅实现能量循环利用,减少煤炭消耗、碳排放及火炬放空燃烧光污染,还实现一台煤锅炉故障时全厂蒸汽系统生产平衡,可谓一举多得。在12月6日揭晓的湖北化肥科技进步成果评选中,该项目以明显经济、社会效益上榜,获得肯定。
湖北化肥围绕提质增效升级工作主线,将装置放空解析气送往气化炉代替氮气作为反吹气,后因气体中含有机物影响气化炉运行而被迫放空。每小时放空量为15000~20000立方米,经测算,有效气含量在60%左右。该厂细算经济账,决定将放空解析气送至快锅燃烧,从而实现节能环保、清洁生产、循环利用。
该厂技术人员通过技改,接连攻克快锅烧嘴燃烧适应性改造、解吸气跨接管线配置、解吸气快锅燃烧操作安全性等技术“拦路虎”,新增跨线连接解吸气和原净化气送快锅管线,于2015年10月实现放空解吸气回收至快锅燃烧,每小时副产中压蒸汽35~40吨,降低了煤锅炉的总负荷。在当年11月该厂3号煤锅炉停炉检修期间,技术人员通过工艺调整,实现1号、2号煤锅炉加快锅燃烧解吸气运行,为全厂装置蒸汽平衡及生产稳定运行立下汗马功劳。项目仅投用两个月,即带来效益414万元以上。