截至12月31日,渭化公司5号流化床锅炉连续运行196天,在超越公司180天连续运行目标的同时,还创造了全年357天的最高运行纪录,达到全国行业领先水平。
据悉,5号锅炉全年停炉两次,共计9天时间,分别是5月17日给锅炉脱硫除尘一体化改造“让道”计划停炉6天半,6月18日凌晨因厂用电中断被迫停炉2天半。其余时间均为运行状态。这一成绩在公司领导及生产部的英明决策下,动力车间管理人员和全体职工稳闯“四关”共同努力的结果。
严把检修质量关。
为了给锅炉脱硫除尘一体化环保改造“让道”,五月份5号锅炉按计划停车。生产部及动力车间抓住这次全年仅有的6天检修时间,对5号锅炉运行期间存在的缺陷进行了一次歼灭战。尾部烟道空预器漏风堵管、返料器放灰管堵塞切割清理、炉膛内磨损水冷壁堆焊、防磨梁磨损修补、主汽阀后各漏点补焊消漏、给煤机播煤冷风调阀校准…公司各部门加班加点,与时间赛跑。任务再紧,质量验收不放松。动力车间按照验收标准逐一对检修项目严格把关,这也为之后5号锅炉长周期运行打下了坚实的基础。
细化巡检操作关。
为了实现下半年公司要求流化床锅炉连续180天的运行目标,动力车间按照公司两炉(气化炉和锅炉)运行专题会议精神和要求,先后下发了《流化床锅炉维持装置安全稳定运行保障措施》、《流化床锅炉防止煤湿及断煤安全运行措施》等文件让大家学习并严格执行,从巡检质量、DCS监盘到参数调整的每一个细节,都提出了具体要求;同时车间管理技术人员坚持至少每天两上岗,对发现的问题及时处理,将事故隐患消除在萌芽状态,为5号锅炉长周期运行保驾护航。
防触环保红线关。
为了适应环保新常态,响应公司“环保至上”的生产理念,动力车间始终坚持“环保一票否决制”,确保烟气排放各项指标正常。特别是在锅炉负荷波动较大时,必须首先保证环保指标。在一些特殊时期,例如根据后续工艺用汽需求及其余四台锅炉运行情况,5号锅炉曾被频繁要求调整负荷,有时最低160T/H,有时最高带到240T/H,“这时,只有全神贯注,勤调微调精调风、煤、石灰石的比例,才能防止环保指标大幅度波动。”魏班长深有感触地说,“环保面前,谁也不敢怠慢。尤其在锅炉断煤的瞬间,操作要求快而准,方可确保烟气达标排放。”值得一提的是,继5号锅炉定排乏汽回收之后,今年还顺利投用了锅炉除氧器乏汽回收,在减少现场噪音的同时,还为公司节约了生产成本,再次实现环保与效益的双丰收。
遇险特护渡难关。
运行遇瓶颈,精准开处方。10月下旬,5号锅炉出现尾部烟道东侧烟温下降,车间主管技术人员认真分析,准确判断为一次风低温段空预器泄露后,编制了空预器泄露监护运行措施,由于措施及时得力,班组人员执行到位,确保了5号锅炉稳定运行至今。在公司、生产部及兄弟单位的支持及配合下,动力车间员工稳闯“四关”,“目前5号锅炉运行工况良好。”主管工艺技术员张欢欣自豪地告诉我,“全年运行357天,这在全国也属罕见;以现在的运行状况,很有希望刷新5号流化床锅炉206天的最长连运记录。”