近日,湖北三宁公司尿素厂2#合成在停置一年多后,投入系统正常生产运行。
2#合成由于废热锅炉管板损坏,已停置一年多。为进一步节能降耗,优化装置的经济和安全运行水平,决定在生产负荷提高至九低五高前,将2#合成尽早投运。
该公司组织2#合成开车专题会,各个部门安排了专人指导协调开车。车间安排对各运行班就《开车方案》进行学习,开始装置开车前的准备工作。补气油分、循环油分、氨分、冷交以及热交的内件全部吊出检查,对系统上所有设备和管道进行探伤,各台循环机电机逐台解体检查保养。各部门组织到位,准备工作全部完成后开始升温;触媒开始二次还原,还原结束,降温并系统,逐步加负荷恢复正常生产。
2#投运后与1#合成并联运行,与之前同等生产负荷情况下对比,1#合成以前开3台900KW循环机(电流31A),目前只开2台(电流20A),2#合成增开2台350KW循环机(电流11A);1#合成系统压力从21.2MPa降至20.2MPa,系统压差从1.404MPa降至0.635MPa,合成塔压差从0.415MPa降至0.122MPa。
2#合成投运后系统压力显著下降,压缩工段和系统上循环机电耗都会大幅下降,降低了吨氨功耗,设备运行周期延长,同时还增加了合成氨的生产能力。