金象公司合成车间醇、烷化系统新鲜气油分和合成油分由于原设计内件超滤装置阻力较大,加上该公司原料气压缩机和合成循环机是气缸注油往复式压缩机,运行中气体带油多,喘动幅度大,导致在生产过程中醇、烷化系统新鲜气油分和合成油分振动严重,每次设备大修时,油分内件中心管、桶体损坏都比较严重,造成气体走近路,油分除油效果很差,严重影响催化剂使用寿命和生产安全稳定运行。
为此,生产系统组织召开专题研讨会,对醇烷化油分和合成油分进行检修和改造,将油分内件超滤部分上半部的微滤管取掉,改为装填多层不锈钢菱形丝网,以降低气体阻力。为防止合成油分新装丝网被气体冲散带入热交换器,在丝网上面又增加一层较粗的不锈钢丝网,并用篦子牢牢固定好。此外,在油分入口处增加了一块挡板,以减小气体对油分中心管的冲刷,延长使用寿命。
为确保检修进度,合成车间严密组织安排,5月17号展开检修作业,卸掉管道、油分大盖上的高压螺栓,并将油分内件顺利吊出,按照改造方案对两个油分进行改造,在42个小时内完成油分检修,为系统顺利开车赢得了时间。