2017年,晋煤天庆公司从小处抓起,深度挖潜,本着“干毛巾里拧出水”的思想,围绕余热多、煤制天然气液化时循环气量大、煤气水汽提工段蒸汽消耗量大等问题,成立专题项目组,集思广益,经过摸底、调研和论证,项目多点开花,投运后效果明显,不仅做到了节能减排,还取得了良好的经济效益,初步计算,2017年,多项重点技改技措项目的投运,创造了3389余万元的经济效益。
余热综合回收利用项目初见成效。针对全公司冷凝液温度高、低压蒸汽富裕的现象,晋煤天庆公司充分回收低位热能,对余热进行回收利用,取得了良好的效果。目前,已投运的余热回收利用装置包括全厂冷凝液余热、锅炉除氧后蒸汽余热、汽轮发电机过量的0.6MPa蒸汽、尿素装置副产0.3Mpa蒸汽余热、尿素高调水余热。每小时净发电5200Kw(净发电量为实际发电量减去机组自用电量),全年可发电3744万Kw,按照目前本地电价,产生经济效益2321余万元。
煤制天然气(SNG)脱碳装置投运,效果明显。煤制天然气液化时,若SNG中CO2气体含量高,容易造成冷箱冻堵,导致冷箱运行不稳定。为了控制CO2含量,生产中采取控制SNG中甲烷含量不得超过92%的方法,这造成了SNG液化时循环气(主要成分为CO、H2,集中回收后通过压缩机加压再次进入系统参与反应)的增加,由于压缩机打气量的限制,每小时约有1000Nm3/h的放空,不仅增加了能耗,造成有效气的浪费,也降低了生产效率。为了解决这一问题,晋煤天庆公司新上一套脱碳装置,对进冷箱的原料气进行CO2脱除,如此不仅可以控制CO2含量,保证冷箱稳定运行,同时提高了SNG中甲烷含量,降低循环气含量,提高生产效率。该脱碳项目于2017年11月8日投运,目前运行稳定,SNG纯度可稳定在98%以上,吨LNG耗气1450Nm3/h,循环气全部通过压缩机加压进入系统,仅放空一项,全年可减少放空气体约72万立方,按粗煤气0.4元/方折算,可节约成本288万元。
煤气水汽提装置改造效果初显。碎煤加压气化炉产生的煤气水处理过程中需用5.0MPa蒸汽进行汽提,汽提后的蒸汽一般返回气化炉使用,但由于汽提后的蒸汽中氨氮含量较高,还有部分H2S气体,回炉使用会造成气化炉炉况波动,同时设备腐蚀加剧,降低设备使用寿命。针对这一问题,晋煤天庆公司于设计院合作,新上一套蒸酸脱氨装置代替原汽提装置。目前,该装置流程已打通,开始试运行。从试车运行来看,该装置不仅可以节约高品质蒸汽用量,每天还可以副产10吨液氨,长期运行下去,也将取得可观的经济效益。初步估算,仅液氨产量,一年即可增加3000吨,创造经济效益780余万元。
晋煤天庆公司立志于建设中国现代新型煤化工示范企业,其在技改技措上的关注与投入是积极的,持续的,也只有通过对技术的关注,对细节的重视,对流程的优化,才会使企业走上一条健康发展的道路。