由于AP公司原因,三期装置经历了为期七天的抢修后,3月20日,在生产部的统筹协调下,双甲车间与计控电仪部、机械修造部、质量监督检验部等部门紧密配合,戮力合作,全面恢复装置运行。
AP公司跳车后,双甲车间及时联系生产调度了解AP公司跳车原因和开车进度,确定气化炉检修备炉方案。利用一周的停车间隙,801甲醇合成工段完成了E8102的除蜡工作,清理了精馏工段三台水冷器,为开车后优化工况、保障产品质量做好了铺垫;机组、合成工段处理了两个放空阀的内漏问题,使车间“工艺排放管理”工作得到了实质性的提升;同时,6#气化炉交出检修正在更换炉砖。
20日上午,5#气化炉升温结束,做好了投料准备,同时,AP公司氧氮合格,具备投料条件。在气化投料的同时,净化、机组、合成工段也积极准备,现场三级确认。车间领导强调,尤其是抢修期间作业的装置、阀门、管线要重点关注,一是检验检修质量,二是积累相关数据。21日上午,合成工段导气,产出甲醇产品,装置全面恢复运行。
双甲车间充分利用本次停车机会组织抢修,缓解了精馏工段的压力,车间领导要求系统逐渐提高负荷,各工段在调整中一定要谨慎操作,使产品达产达标,为公司年度生产任务目标的完成贡献力量。